從無到有的技術標准
納通各方面人員從未接觸過口罩生產工作,一建立生產線,就需要採購原材料。納通臨時組建了北京、天津兩個採購團隊,細化採購任務,由專人分別負責。要採購,先得確定標准。採購組從技術方面對口罩進行了深入研究,用大量時間研究確定了每種原材料的技術標准﹔並做了科學規劃,每個口罩需要多少原材料,從而確定採購量。
採購團隊從未遇到過這麼困難的任務,沒有任何渠道和資源,隻能通過網絡搜索、熟人介紹、微信群等方式四處尋找資源,產品質量參差不齊,標准不一,需要花大量精力篩選,也難免要付出代價。初期採購到的配件,比如鼻梁條和耳帶,每一批標准都不一樣,每換一批材料,就需要重新調試設備,既耗費人力和時間,也影響產能。
“生產工藝最頻繁的是調鬆緊、調折疊褶皺和調熔焊能量等。除熔噴布質量優劣差異外,看似無關緊要的耳帶鬆緊、口罩折疊層次都會影響實際過濾效果。例如,即便是同樣的原材料,如果折疊過壓可能會使呼吸氣阻力升高,不僅影響佩戴舒適性,還可能導致空氣從口罩側面進出,也會讓過濾效果大打折扣。我們要做的就是找到其中的平衡。”李仁耀說。
與此同時,納通迅速成立了口罩技術研發專項組,網羅相關行業專家和技術力量,制定技術標准,並著眼未來從技術上進行攻關突破。
從設備到技師,把缺的都補回來
投產之初,設備也缺,技師也缺。
納通口罩設備採購小組廢寢忘食,24小時不停聯絡全國各地的資源,經過多方接洽,最后,在4家公司訂購了41套設備,並特別安排當地辦事處的人員到廠家監工。負責常州地區的黃冠說:“我們負責盯常州的口罩機,開始一人一天輪流去盯,后來發現口罩機廠人手嚴重不足,影響工期,我們在一邊看著非常著急,大家想想還是幫他們一起干算了,這樣至少我們可以早點拿到機器。”於是,納通的員工臨時轉換角色,成了口罩機生產工人。
納通員工正在生產口罩
疫情期間,不能住酒店,不能乘坐公共交通工具,負責採購的納通人,隻能自己開車前往,吃住都在車上解決,非常艱苦。但是他們克服了種種困難,圓滿完成了任務。
有設備,沒技師,設備調試工作就變得很困難,生產效率很難提高。2月10日,納通集團人力資源部高級總監王文義組織啟動口罩機技師緊急招聘,這時,口罩技師已經成為市場上的稀缺人才,好不容易通過多種渠道物色到了合適的人選,又擔心乘坐公共交通工具存在感染風險。於是,王文義緊急協調公司的公務車,進行點對點接送,確保萬無一失,安全上崗。
隨著技術人員的加入,設備的有效運行得到了保障,產能穩定提升,但包裝機還沒有到貨,這時,后期包裝人員又出現了很大缺口,導致口罩積壓在包裝處,不能上市。得知這一情況,納通各職能部門員工主動請纓,紛紛要求支持口罩包裝工作,經過人力資源部的組織協調,各部門抽調人員輪流支援,在較短時間內快速完成口罩包裝工作,滿足群眾抗疫所需。
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